第九章 绕弹簧机第1/2段
在大修组没干过久,我就得到了于领班的赏识。这个赏识表现在他把我从车床组调出来,开始了新的项目。他可能觉得我干的挺轻松,我的潜力还没有完全发挥出来,于是让我新做两个项目,一个是大修弹簧机,一个是技改项目,也就是我在面试的时候他问我的问题,轴零件车出来有竹节,这么解决?而且于领班还让我两个项目同时进行。
先说绕弹簧机。说实话,进捷和电机制造厂之前,我从来都没有见过弹簧机,要我大修弹簧机,怎么修?如何下手啊?好在机械原理都是一通百通的。懂得了原理,其他的机械都不用怕了,怎么说呢?不过是换汤不换药而已,翻来覆去就那么几种机械传动。
我想了想,理了一下思绪:要大修弹簧机,首先要知道它的工作原理、它的机械传动原理,了解了这些,才能够谈得上修理,是吧?如果连原理都没有弄懂,你还修个屁呀!要了解先要观察,去哪里观察?当然是去生产部,生产弹簧的地方。于是我去到生产弹簧的部门,在设备部旁边的一栋楼里面。上到3楼,在3楼的一个小车间,那里放了一排十来台弹簧机,正在不停的工作着。这个捷和厂真是的,什么机都要我们修,我们大修组又不是万能的!
绕弹簧机不大,一米高半米宽这样,工作原理和机械结构都不复杂。绕的弹簧线径大多都是在1毫米以下。绕弹簧机的工作原理大致如下:最前面是一个送料器,由两个直径大小相等的光轮组成,光轮中间有半圆槽,两个光轮合起来就是一个圆槽。圆槽的直径比要做的线径小一点,(不能大,大了就夹不住钢丝,送不了料了)钢丝放在这个槽中间,电机带动主动光轮转动,主动光轮通过钢丝的摩擦力带动从动光轮转动,就把钢丝就送到前面去了。钢丝到前面经过上、下圈径杆的限位及导向作用使钢丝成形。钢丝在上、下圈径杆的各自滑槽中不断向前移动,通过控制上、下圈径杆的位置来调节弹簧圈径的大小。节距杆为垂直纸面的运动,其作用是使卷绕的钢丝形成螺纹升角;通过控制和调整节距杆的位置,就可控制弹簧节距的大小。当弹簧机卷绕完毕后,就有一把切刀刚好转过来,将钢丝切断,完成了一个弹簧的制作。
观察了一两个钟,对弹簧机有了一些了解。仔细分析了一下弹簧机需要大修的原因,肯定是弹簧不能成型,才会叫我们修。不能成型无外乎两个原因,1:各种滚轮间隙大,轴承或者铜套磨损,造成钢丝打滑,送料动作与钢丝成型动作不协调。2:各个凸轮动作不协调,这个不协调指的是相互不协调,也就是说,凸轮的角度不对造成相应的刀具动作不对。
回到设备部,我把弹簧机开起来,仔细观察,送料没有问题,问题出现在各个刀具动作不协调,有一把刀具动作提前,把正在送料的钢丝挡了一下,造成弹簧成型不达标。再具体观察,这把动作不协调的刀具靠一个凸轮控制,把凸轮顶丝松开,稍微调了一点点位置,再开机,做一个弹簧,OK,尺寸达标,搞定了!
原来只是一个小问题,一个成型刀动作提前了0.01秒的问题。估计那边的调机工没有注意到,或者调机工只会调机,不会修机,因此报了大修。绕弹簧机修好了我没有做声,装模作样的又摸了几天,我可不想这么快交机,一来大修嘛,不修久一点怎么叫大修?二来修完了肯定还有其他的项目跟着来,我可不想弄得这么忙,现在能偷懒就偷懒一会吧,我还要看码报呢!
这边在修弹簧机的同时,那边车床大修也没有停下来。车床产品产生竹节问题我认为是中拖板强度不够,要把中拖板加大。余领班同意了我的观点,我出了加大的中拖板草图后,余领班拿去机加组加工去了。等我摸了几天弹簧机,中拖板零件也做好了。我没有再拖了,告诉余领班弹簧机已修好,可以交机了。
余领班很高兴,叫拉机仔(以前是ok的岗位,现在是一个河南小伙子在做)把弹簧机拉去生产部了,我又开始车床的改善改良,更换中拖板,增加它的刚性。不料过了没几天,生产部那边反馈,说绕弹簧机又不行了,余领班就安排我过去看看怎么回事。没想到过去生产部那里修机的同时还让我赚了600块钱,真是走运了。
到了生产部弹簧机那里,我问调机工怎么回事。调机工30来岁,个子不高,戴眼镜,非常瘦,有一点尖嘴猴腮的感觉。调机工说还是调不出来。(时间久了,知型刀动作提前了0.01秒的问题。估计那边的调机工没有注意到,或者调机工只会调机,不会修机,因此报了大修。绕弹簧机修好了我没有做声,装模作样的又摸了几天,我可不想这么快交机,一来大修嘛,不修久一点怎么叫大修?二来修完了肯定还有其他的项目跟着来,我可不想弄得这么忙,现在能偷懒就偷懒一会吧,我还要看码报呢!
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